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内六角螺丝孔的冷挤压模设计及改进

发表时间:2012-11-16 9:07:39阅读次数:1384
零件结构 零件是某产品上的一个类似于轴形的 零件,采用45钢制成,由于使用的需要,在其一端需加 工一个深5mm的内六角螺丝小孔。
2 零件工艺分析 由于该孔的直径较小,且为盲孔,如一次挤压出 来,压力较大,凸模极易折断,同时挤压的废料也难以 排出;另一方面内六角螺丝与工件中心线不重合,造成工 件定位难度较大。
经分析,确定其工艺方案为:先钻出ϕ 4.5mm,深 10mm的小孔,再在小孔上挤压出六角小孔,这样,不 仅降低了冲压力,同时,挤出的废料还可堆积在小孔 内,有利于金属的流动。 3 模具设计
3.1 模具结构及其缺陷的产生 根据上述分析,设计了如图2 示模具结构。 模具工作时,先将工件放在下模板1 上,依靠定位 模块2 以及圆柱销4 来定位。调整卸料块3 位置使之 顶住工件,随着压机滑块的下行,凸模6 随之在工件上 冲出六角孔来,上模上行时,依靠卸料块3 的卸料作 用,使工件与凸模6 脱离,完成一个工作循环。
整副模具结构简单,易于操作,但是,在冲压的过 程中发现,挤出的内六角螺丝小孔不方正,ϕ 4.5mm孔出现 部分冲不过的现象。经分析后认为:由于模具冲孔时 是依靠工件的外径ϕ 35mm以及销孔ϕ 10.2mm来定位, 虽然与钻孔时的定位方法一致,但由于定位销孔偏差 较大,且加工过程中不能保证工件上的5 ± 0.1mm尺 寸,造成了工件一部分不能顺利放入模具,尽管采取 了将定位销磨小0.2mm等措施,但工件在模具内有一 定的转动量,使钻孔中心与冲孔的中心不重合,最终 导致了部分废品的产生。
而部分工件ϕ 4.5mm孔出现冲不过现象,又使凸 模单边受力,长期工作极易折断。
3.2 模具的改进 依据上述分析,确定了模具的改进方案,其结构 如图3 所示。
模具工作时,将工件倒放于卸料器8 上,依靠凸模 6 上的上端定位,上模下行,压住工件底部,继续下行, 凸模6 在工件上挤出六角孔,上模上行,工件依靠弹性 卸料装置,推动卸料器8,使工件与凸模6 脱离。 改进后的模具,具有以下特点:①模具依靠工件 预钻孔ϕ 4.5mm自身来定位,定位可靠,解决了六角孔 冲不过现象;②该模具操作更方便,结构更简单。 凸模6 的设计是实现整副模具工作过程的关键 件,结构如图4 所示。应注意的是,在凸模的台阶处应 采取圆角过渡,避免因直角而引起的应力集中。
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